2015-07-13 13:41:49 來源:水泥人網(wǎng)

中控操作靈活處理水泥生產(chǎn)異常事件之案例

新型干法水泥生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)成為水泥生產(chǎn)的主導工藝,近幾年的規(guī)模發(fā)展迅速,技術(shù)與裝備水平也飛速提高。對每一個新型干法水泥(或水泥熟料)企業(yè)來說,這種先進技術(shù)要充分發(fā)揮更高效益空間,離不開中控操作員的高素質(zhì)及操作水平。中控操作員必須熟練掌握工藝流程,掌握PC系統(tǒng)的控制、連鎖關(guān)系,能夠用運行曲線趨勢圖掌握設(shè)備的運行狀況。中控操作水平的高低直接關(guān)系到企業(yè)的生產(chǎn)成本。本文就我公司中控操作靈活地解決多起突發(fā)性事件的案例進行介紹,僅供參考。

1 石灰石離析料塊的解決

生產(chǎn)初期,石灰石儲存?zhèn)}下料時有離析料塊現(xiàn)象。原因是:取料機取料時石灰石落入倉內(nèi),大料塊離析到儲存?zhèn)}圓周,入倉時,倉內(nèi)料位上漲,沒有離析料塊出倉;一旦停止取料20 min(臺時450 t/h),倉內(nèi)料位下降至一定程度,儲存?zhèn)}圓周離析料塊集中出倉,既影響生料質(zhì)量又影響磨機產(chǎn)量。經(jīng)過實踐,操作員采取石灰石取料機和生料磨機同步運行的措施,在保持一定料位的情況下,取料機的臺時同等于磨機所需石灰石產(chǎn)量,出倉石灰石始終保持一定均勻程度的混合料塊[1]。

2 硫酸渣溜子堵塞的預防措施

每到雨季,原材料較濕,特別是硫酸渣,調(diào)速板喂機和定量給料機中間銜接溜子內(nèi)粘料特別嚴重,有時能把溜子徹底堵死,崗位工處理一般在30 min以上。實踐證明,若遇到此情況,中控迅速改變操作方法,將定量給料機的配比調(diào)大于正常值,從而調(diào)整板喂機轉(zhuǎn)速進行配料。這樣,板喂機給定的硫酸渣小于定量給料機需求量,銜接溜子內(nèi)不存一點料,避免了溜子內(nèi)因存料粘連堵塞的現(xiàn)象。

3 砂巖蓬倉的應對措施

2009年8月27日17∶10時砂巖因潮濕蓬倉,中控隨即喂入同等量高鋁土(生料中Al2O3偏低時適當摻入),避免了生料磨因斷料而停車(按規(guī)定斷料10 min停生料磨),17∶30時砂巖處理正常喂料,且18∶00時生料質(zhì)量接近正常。

4 硫酸渣定量給料機給料量的調(diào)整

2009年8月下旬,硫酸渣因Fe2O3含量較低,定量給料機16 t/h滿量程運行,出磨生料中Fe2O3含量1.7%,低于指標(1.95±0.1)%。要想將出磨生料中Fe2O3含量提上來,有以下幾項措施:

(1)增大定量給料機減速電機,增加給料量。這需要備件,必須停車更換,不現(xiàn)實。

(2)增加硫酸渣中Fe2O3的含量。儲存?zhèn)}內(nèi)已有庫存,當前狀況不能立即改變。

(3)降低生料磨臺時,調(diào)整原料配比,相對增加硫酸渣給料量。但增加了生料成本和電耗。

(4)中控立即通知電工,將硫酸渣定量給料機給料量虛、實參數(shù)D02由原來的1.41調(diào)至1.38,即:調(diào)整后顯示的16 t/h料為18 t/h。 出磨生料中Fe2O3含量達到(1.95±0.1)%的控制指標。

5 啟磨時間的安排

我公司生料磨選用POLYSIUS AG RMR57/28-555立式輥磨, 該磨機啟動快,一般從開輔機到主機運行需要不足3 min時間。輔機的組啟動(生料均化庫庫頂收塵器、入庫斜槽風機、入庫輸送提升機、長斜槽風機、磨機減速機潤滑站、主電機和循環(huán)風機油站、液壓站、旋風筒下分格輪、密封風機、回轉(zhuǎn)下料器、循環(huán)提升機、選粉機、循環(huán)風機等)需要1 min,磨機啟動條件滿足后,開動輔傳電機(減小了主傳電機啟動時的負荷),輔傳運轉(zhuǎn)期間需開噴水8 m3/h左右,磨輥將磨盤上的物料輾成料墊,確保啟動后的料層。輔傳電機運行時間為120 s,此時間內(nèi)可以調(diào)節(jié)各系統(tǒng)閥門開度,將循環(huán)風機進出口閥門開至95%,同時將入窯尾袋收塵器短路閥門關(guān)至0%,循環(huán)風閥門開至95%,讓窯尾廢氣全部從磨內(nèi)通過。閥門調(diào)節(jié)后,輔傳電機仍有30 s運行時間,后來,我們將輔傳電機運行時間從120 s改成90 s后主電機運行,且配料站給料機和入磨皮帶同時啟動。這時磨機可以按理想臺時喂入,完成磨機的啟動。改變了以前開輔機并調(diào)整好閥門以后再啟磨的操作模式,避免了輔機空負荷運行90 s,從而降低了生料電耗。

6 立磨啟動必要條件的信號搶注

生料立磨啟動時,必要條件缺一不可,其中磨輥壓力油站在開磨前啟動,油缸調(diào)整平衡,保壓系統(tǒng)正常后,油站發(fā)出“允許啟動”和正常運行信號,此2項均是磨機啟動的必要條件。近一段時間,液壓油站“允許啟動”不保信號,時有時無,而立磨啟動其它條件均已具備,輔機空負荷運轉(zhuǎn)嚴重影響生料電耗。后來,經(jīng)過操作員的摸索,將立磨啟動其它條件具備,當此信號閃出的瞬間,立即啟磨,搶注液壓油站 “允許啟動”信號。待磨機啟動運行后,再查找原因并處理。

7 生料立磨入磨皮帶開車走空料的措施

一旦檢修或入磨皮帶故障需將物料走空時,原料調(diào)速給料機與磨機有連鎖,不能在磨機停車前停止運行,所以,以往崗位工需要到現(xiàn)場將棒形閘門柵死斷料,調(diào)速給料機空運行,下料時重新拉開棒形閘門,費時費力。后來,操作員將450 t/h臺時降至2 t/h,原料調(diào)速給料機只有運行信號而不下料,待入磨皮帶把料走空后再停立磨,達到了入磨皮帶在磨機運行時不用將棒形閘門柵死且斷料的效果。

8 生料立磨循環(huán)提升機外排料的取消[2]

(1)循環(huán)提升機外排翻板的設(shè)計:該翻板的設(shè)計目的是當磨機停車后,已進入提升機的循環(huán)料經(jīng)翻板自動打外排排出磨機,避免停磨后該循環(huán)料進入磨腔內(nèi),造成磨機填充率過高,開車時磨機負荷過重和吐渣循環(huán)量過大的現(xiàn)象。

(2)外排翻板對我公司的影響:我公司立磨運行狀況較好,臺時產(chǎn)量高(460~500 t/h),除滿足回轉(zhuǎn)窯喂料外,每天都能在用電高峰期停車避峰4 h,提升機每天都需要排出磨外混合料約4 t,立磨距石灰石均化堆場較遠,外排混合料只能運至砂巖堆場摻入砂巖中配用,對原料配料有影響。

(3)取消外排料:生產(chǎn)初期為了減少外排料,停磨時盡量降低外循環(huán)量,經(jīng)多次實踐,后來我們在現(xiàn)場將翻板置入磨位置,取消了自動外排,每次停磨時降低臺時產(chǎn)量30 t,5 min后停磨(原料從配料站到入磨需100 s),即便外排料進入磨腔,開磨時磨機負荷、外循環(huán)量均能達到設(shè)計要求。這樣不僅徹底解決了外排混合料對原料配料的影響,而且對磨機產(chǎn)量影響不大,也能夠節(jié)能降耗。

結(jié)合我公司實際情況,停磨前臨時降產(chǎn)量杜絕外排混合料較為經(jīng)濟,若其它公司磨機離石灰石均化堆場較近,停車次數(shù)少,外排混合料運至石灰石均化堆場,原料對配料影響也不會很大。翻板在停磨時自動外排還是符合磨機運行要求的。

9 生料旋風筒漏水的克服

立磨旋風分離器頂部在長期運轉(zhuǎn)中被磨透多個小孔洞,雨水通過這些孔洞進入生料輸送系統(tǒng),被雨水浸濕的部分濕料造成旋風分離器和生料輸送長斜槽的堵塞。立磨正常運行時,即使有雨水進入生料輸送系統(tǒng),在大量成品生料的熱量蒸發(fā)下也能將雨水蒸干,而不會導致堵塞現(xiàn)象;生料庫存特別高或點檢沒有結(jié)束時,中控將入磨熱風閥門打開50%,有80 ℃左右熱風通過立磨旋風分離器,將漏進雨水蒸發(fā),也可暫時克服生料旋風筒因漏水而導致錐部堵塞的現(xiàn)象。

10 增濕塔濕底的預防[3]

余熱發(fā)電投用之前,當回轉(zhuǎn)窯剛止料,立磨停車,增濕塔噴水降溫,在增濕塔出口氣溫低于180 ℃時易濕底。后來分析認為,此時窯尾高溫氣體中沒有回灰料,部分噴水被熱氣流蒸發(fā)帶出,但一部分沒有蒸發(fā)掉的水汽落入增濕塔底部而濕底,將回灰提升機和輸送長斜槽積堵。操作員采取的預防措施是:打開袋收塵器入口冷風閥門20%,水泵間斷開停,既確保袋收塵器入口溫度在180~200 ℃,又確保了入增濕塔水汽全部被熱氣流蒸發(fā)帶走。

11 尾排風機液力耦合器溫度高的處理

2008年12月下旬,尾排風機液力耦合器溫度偏高(80 ℃),原因是熱交換器需要清洗,因接近年度大修,需要采取臨時措施,現(xiàn)場在熱交換器上淋水,稍微有效,但不太明顯。中控采取了加大液力耦合器轉(zhuǎn)速(52%→82%), 減小尾排風機入口閥門開度(95%→82%),在確保調(diào)整前尾排風機的拉風量和負荷率的情況下,解決了液力耦合器溫度高的問題。

12 尾排風機軸承溫度異常升高的急救

尾排風機前軸承溫度異常升高,45 ℃→62 ℃→83 ℃→52 ℃,中控推測信號隔離器損壞,要迅速解除溫控連鎖,通知電工檢查后將隔離器換新,軸承溫度恢復至45 ℃正常。此操作避免了因溫控連鎖導致循環(huán)風機、高溫風機停機而造成的生料磨、大窯的停車事故。

13 旋風筒內(nèi)筒掛片掉落的協(xié)調(diào)

2009年8月27日19:00時,中控室操作參數(shù)顯示預熱器北列C3旋風筒錐體負壓大幅度地頻繁波動,波動量由-2 500 Pa ~-3 200 Pa降低到-1 350 Pa甚至更小。中控迅速將預熱器分料閥由南50%、北50%分料改為南70%、北30%分料,并通知巡檢工檢查預熱器北列C3筒錐體,及時清堵、打空氣炮,并進行錐體環(huán)形反吹。當時懷疑C3內(nèi)筒掛片有一部分掉落(隨后檢修得到證實),因為考慮到第三天計劃檢修,通過采取相應的措施,沒有止料,一直維持正常生產(chǎn)到第三天檢修。

14 高溫風機進風口塌料[4]

現(xiàn)象:我公司純低溫余熱發(fā)電試運行中出現(xiàn)了高溫風機進風口頻繁塌料的故障。塌料時高溫風機電流急劇升高,轉(zhuǎn)速由882 r/min直線下降到750 r/min,甚至613 r/min,進風口負壓由7 200 Pa減小到6 000 Pa左右,負荷電流由正常的185 A瞬間上升至290 A。現(xiàn)場能夠聽到高溫風機發(fā)出沉悶的響聲,能看到灰塵向高溫風機殼外溢出,數(shù)秒后增濕塔下面的回灰螺旋輸送機向外冒灰。塌料的原因是SP爐灰斗積灰較多,排灰不暢。

中控操作迅速做以下調(diào)整:

(1)為了防止預熱器因塌料造成堵塞,視情況適當減小入窯生料喂料量;

(2)為了防止高溫風機電流長時間超限而跳閘停車,適當關(guān)小其進風口閥門,待塌料結(jié)束后恢復正常;

(3)立刻通知窯頭巡檢人員暫時遠離窯口和篦冷機一段,防止發(fā)生溢出灰塵燒傷事故;

(4)因進磨熱風風量減小,原料立磨應減小喂料量,適當降低選粉機的轉(zhuǎn)速,避免進風減小引起振動值過大而停車。待高溫風機塌料結(jié)束后,及時恢復選粉機的轉(zhuǎn)速,防止出磨生料細度偏粗影響窯的煅燒。

15 紅窯的急救

現(xiàn)象:紅窯是指窯內(nèi)窯皮或耐火磚喪失,而使該處窯筒體直接與熱氣流接觸而發(fā)生筒體被燒紅的現(xiàn)象。2008年10月31日19∶25時窯筒體40 m 處紅窯,筒體掃描溫度顯示為420 ℃。

原因分析:此處耐火磚使用周期已到,因其他備件未到齊暫不停窯換磚;窯速過高,部分窯皮掉落。

補掛措施及相應的操作:

(1)降低窯速:窯速由4.3 r/min降低到2.9 r/min;

(2)降低產(chǎn)量:入窯生料量由425 t/h降至385 t/h;

(3)高溫風機轉(zhuǎn)速控制在860 r/min左右;

(4)掌握好用煤量:窯頭用煤量在11.0~11.4 t/h,分解爐用煤量14.3 t/h左右,分解爐出口溫度控制在860 ℃左右;

(5)窯頭燃燒器進入窯內(nèi)300mm;

(6)現(xiàn)場架一根氣管用壓縮空氣對準暗紅的窯筒體吹冷。

效果:20∶45窯筒體40 m 處紅窯情況明顯好轉(zhuǎn),筒體掃描溫度顯示為387 ℃。22∶10降至365 ℃,23∶00降至330 ℃,現(xiàn)場已看不見紅色。通過采取以上措施,窯筒體40 m 處紅窯現(xiàn)象消失,窯皮補掛結(jié)實,然后逐步提高窯速,當班恢復了正常生產(chǎn)。

16 篦冷機破碎機跳停的處理對策

篦冷機破碎機故障跳停,中控迅速停止篦冷機三段篦床,防止三段上的熟料繼續(xù)向前推將熟料破碎機壓死。接著通知巡檢工檢查,發(fā)現(xiàn)篦冷機破碎機卡有幾塊較大的窯皮?,F(xiàn)場用風鎬和大錘處理。此時減慢二段篦床速度(16次/min→9次/min)和一段篦床速度(12次/min→7次/min)、適當減慢窯速、減小入窯生料投料量。處理15 min后篦冷機正常運行,沒有為此停窯而影響生產(chǎn)。

17 煤磨在選粉機故障下運行

2009年4月13日18∶00時,煤粉倉內(nèi)儲量高,煤磨停機避讓用電高峰期,22∶00時開車,選粉機因電氣故障不能啟動,電氣工作人員檢查30 min無果??紤]到煤粉倉內(nèi)儲量較少,頭倉10 t,尾倉12 t。為了確?;剞D(zhuǎn)窯正常喂煤,中控迅速解除煤磨系統(tǒng)連鎖,改變常規(guī)操作方法,調(diào)節(jié)通風機閥門開度45%→30%,開啟磨機后,降低喂煤量38 t/h→25 t/h,通風機負荷為14 A(正常為18 A),這樣,利用通風機拉風量選粉,既保證了煤粉細度,又確保了回轉(zhuǎn)窯用煤量。運行至23∶00時,選粉機電氣故障排除,煤磨操作系統(tǒng)恢復正常。

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1 石灰石離析料塊的解決

生產(chǎn)初期,石灰石儲存?zhèn)}下料時有離析料塊現(xiàn)象。原因是:取料機取料時石灰石落入倉內(nèi),大料塊離析到儲存?zhèn)}圓周,入倉時,倉內(nèi)料位上漲,沒有離析料塊出倉;一旦停止取料20 min(臺時450 t/h),倉內(nèi)料位下降至一定程度,儲存?zhèn)}圓周離析料塊集中出倉,既影響生料質(zhì)量又影響磨機產(chǎn)量。經(jīng)過實踐,操作員采取石灰石取料機和生料磨機同步運行的措施,在保持一定料位的情況下,取料機的臺時同等于磨機所需石灰石產(chǎn)量,出倉石灰石始終保持一定均勻程度的混合料塊[1]。

2 硫酸渣溜子堵塞的預防措施

每到雨季,原材料較濕,特別是硫酸渣,調(diào)速板喂機和定量給料機中間銜接溜子內(nèi)粘料特別嚴重,有時能把溜子徹底堵死,崗位工處理一般在30 min以上。實踐證明,若遇到此情況,中控迅速改變操作方法,將定量給料機的配比調(diào)大于正常值,從而調(diào)整板喂機轉(zhuǎn)速進行配料。這樣,板喂機給定的硫酸渣小于定量給料機需求量,銜接溜子內(nèi)不存一點料,避免了溜子內(nèi)因存料粘連堵塞的現(xiàn)象。

3 砂巖蓬倉的應對措施

2009年8月27日17∶10時砂巖因潮濕蓬倉,中控隨即喂入同等量高鋁土(生料中Al2O3偏低時適當摻入),避免了生料磨因斷料而停車(按規(guī)定斷料10 min停生料磨),17∶30時砂巖處理正常喂料,且18∶00時生料質(zhì)量接近正常。

4 硫酸渣定量給料機給料量的調(diào)整

2009年8月下旬,硫酸渣因Fe2O3含量較低,定量給料機16 t/h滿量程運行,出磨生料中Fe2O3含量1.7%,低于指標(1.95±0.1)%。要想將出磨生料中Fe2O3含量提上來,有以下幾項措施:

(1)增大定量給料機減速電機,增加給料量。這需要備件,必須停車更換,不現(xiàn)實。

(2)增加硫酸渣中Fe2O3的含量。儲存?zhèn)}內(nèi)已有庫存,當前狀況不能立即改變。

(3)降低生料磨臺時,調(diào)整原料配比,相對增加硫酸渣給料量。但增加了生料成本和電耗。

(4)中控立即通知電工,將硫酸渣定量給料機給料量虛、實參數(shù)D02由原來的1.41調(diào)至1.38,即:調(diào)整后顯示的16 t/h料為18 t/h。 出磨生料中Fe2O3含量達到(1.95±0.1)%的控制指標。

5 啟磨時間的安排

我公司生料磨選用POLYSIUS AG RMR57/28-555立式輥磨, 該磨機啟動快,一般從開輔機到主機運行需要不足3 min時間。輔機的組啟動(生料均化庫庫頂收塵器、入庫斜槽風機、入庫輸送提升機、長斜槽風機、磨機減速機潤滑站、主電機和循環(huán)風機油站、液壓站、旋風筒下分格輪、密封風機、回轉(zhuǎn)下料器、循環(huán)提升機、選粉機、循環(huán)風機等)需要1 min,磨機啟動條件滿足后,開動輔傳電機(減小了主傳電機啟動時的負荷),輔傳運轉(zhuǎn)期間需開噴水8 m3/h左右,磨輥將磨盤上的物料輾成料墊,確保啟動后的料層。輔傳電機運行時間為120 s,此時間內(nèi)可以調(diào)節(jié)各系統(tǒng)閥門開度,將循環(huán)風機進出口閥門開至95%,同時將入窯尾袋收塵器短路閥門關(guān)至0%,循環(huán)風閥門開至95%,讓窯尾廢氣全部從磨內(nèi)通過。閥門調(diào)節(jié)后,輔傳電機仍有30 s運行時間,后來,我們將輔傳電機運行時間從120 s改成90 s后主電機運行,且配料站給料機和入磨皮帶同時啟動。這時磨機可以按理想臺時喂入,完成磨機的啟動。改變了以前開輔機并調(diào)整好閥門以后再啟磨的操作模式,避免了輔機空負荷運行90 s,從而降低了生料電耗。

6 立磨啟動必要條件的信號搶注

生料立磨啟動時,必要條件缺一不可,其中磨輥壓力油站在開磨前啟動,油缸調(diào)整平衡,保壓系統(tǒng)正常后,油站發(fā)出“允許啟動”和正常運行信號,此2項均是磨機啟動的必要條件。近一段時間,液壓油站“允許啟動”不保信號,時有時無,而立磨啟動其它條件均已具備,輔機空負荷運轉(zhuǎn)嚴重影響生料電耗。后來,經(jīng)過操作員的摸索,將立磨啟動其它條件具備,當此信號閃出的瞬間,立即啟磨,搶注液壓油站 “允許啟動”信號。待磨機啟動運行后,再查找原因并處理。

7 生料立磨入磨皮帶開車走空料的措施

一旦檢修或入磨皮帶故障需將物料走空時,原料調(diào)速給料機與磨機有連鎖,不能在磨機停車前停止運行,所以,以往崗位工需要到現(xiàn)場將棒形閘門柵死斷料,調(diào)速給料機空運行,下料時重新拉開棒形閘門,費時費力。后來,操作員將450 t/h臺時降至2 t/h,原料調(diào)速給料機只有運行信號而不下料,待入磨皮帶把料走空后再停立磨,達到了入磨皮帶在磨機運行時不用將棒形閘門柵死且斷料的效果。

8 生料立磨循環(huán)提升機外排料的取消[2]

(1)循環(huán)提升機外排翻板的設(shè)計:該翻板的設(shè)計目的是當磨機停車后,已進入提升機的循環(huán)料經(jīng)翻板自動打外排排出磨機,避免停磨后該循環(huán)料進入磨腔內(nèi),造成磨機填充率過高,開車時磨機負荷過重和吐渣循環(huán)量過大的現(xiàn)象。

(2)外排翻板對我公司的影響:我公司立磨運行狀況較好,臺時產(chǎn)量高(460~500 t/h),除滿足回轉(zhuǎn)窯喂料外,每天都能在用電高峰期停車避峰4 h,提升機每天都需要排出磨外混合料約4 t,立磨距石灰石均化堆場較遠,外排混合料只能運至砂巖堆場摻入砂巖中配用,對原料配料有影響。

(3)取消外排料:生產(chǎn)初期為了減少外排料,停磨時盡量降低外循環(huán)量,經(jīng)多次實踐,后來我們在現(xiàn)場將翻板置入磨位置,取消了自動外排,每次停磨時降低臺時產(chǎn)量30 t,5 min后停磨(原料從配料站到入磨需100 s),即便外排料進入磨腔,開磨時磨機負荷、外循環(huán)量均能達到設(shè)計要求。這樣不僅徹底解決了外排混合料對原料配料的影響,而且對磨機產(chǎn)量影響不大,也能夠節(jié)能降耗。

結(jié)合我公司實際情況,停磨前臨時降產(chǎn)量杜絕外排混合料較為經(jīng)濟,若其它公司磨機離石灰石均化堆場較近,停車次數(shù)少,外排混合料運至石灰石均化堆場,原料對配料影響也不會很大。翻板在停磨時自動外排還是符合磨機運行要求的。

9 生料旋風筒漏水的克服

立磨旋風分離器頂部在長期運轉(zhuǎn)中被磨透多個小孔洞,雨水通過這些孔洞進入生料輸送系統(tǒng),被雨水浸濕的部分濕料造成旋風分離器和生料輸送長斜槽的堵塞。立磨正常運行時,即使有雨水進入生料輸送系統(tǒng),在大量成品生料的熱量蒸發(fā)下也能將雨水蒸干,而不會導致堵塞現(xiàn)象;生料庫存特別高或點檢沒有結(jié)束時,中控將入磨熱風閥門打開50%,有80 ℃左右熱風通過立磨旋風分離器,將漏進雨水蒸發(fā),也可暫時克服生料旋風筒因漏水而導致錐部堵塞的現(xiàn)象。

10 增濕塔濕底的預防[3]

余熱發(fā)電投用之前,當回轉(zhuǎn)窯剛止料,立磨停車,增濕塔噴水降溫,在增濕塔出口氣溫低于180 ℃時易濕底。后來分析認為,此時窯尾高溫氣體中沒有回灰料,部分噴水被熱氣流蒸發(fā)帶出,但一部分沒有蒸發(fā)掉的水汽落入增濕塔底部而濕底,將回灰提升機和輸送長斜槽積堵。操作員采取的預防措施是:打開袋收塵器入口冷風閥門20%,水泵間斷開停,既確保袋收塵器入口溫度在180~200 ℃,又確保了入增濕塔水汽全部被熱氣流蒸發(fā)帶走。

11 尾排風機液力耦合器溫度高的處理

2008年12月下旬,尾排風機液力耦合器溫度偏高(80 ℃),原因是熱交換器需要清洗,因接近年度大修,需要采取臨時措施,現(xiàn)場在熱交換器上淋水,稍微有效,但不太明顯。中控采取了加大液力耦合器轉(zhuǎn)速(52%→82%), 減小尾排風機入口閥門開度(95%→82%),在確保調(diào)整前尾排風機的拉風量和負荷率的情況下,解決了液力耦合器溫度高的問題。

12 尾排風機軸承溫度異常升高的急救

尾排風機前軸承溫度異常升高,45 ℃→62 ℃→83 ℃→52 ℃,中控推測信號隔離器損壞,要迅速解除溫控連鎖,通知電工檢查后將隔離器換新,軸承溫度恢復至45 ℃正常。此操作避免了因溫控連鎖導致循環(huán)風機、高溫風機停機而造成的生料磨、大窯的停車事故。

13 旋風筒內(nèi)筒掛片掉落的協(xié)調(diào)

2009年8月27日19:00時,中控室操作參數(shù)顯示預熱器北列C3旋風筒錐體負壓大幅度地頻繁波動,波動量由-2 500 Pa ~-3 200 Pa降低到-1 350 Pa甚至更小。中控迅速將預熱器分料閥由南50%、北50%分料改為南70%、北30%分料,并通知巡檢工檢查預熱器北列C3筒錐體,及時清堵、打空氣炮,并進行錐體環(huán)形反吹。當時懷疑C3內(nèi)筒掛片有一部分掉落(隨后檢修得到證實),因為考慮到第三天計劃檢修,通過采取相應的措施,沒有止料,一直維持正常生產(chǎn)到第三天檢修。

14 高溫風機進風口塌料[4]

現(xiàn)象:我公司純低溫余熱發(fā)電試運行中出現(xiàn)了高溫風機進風口頻繁塌料的故障。塌料時高溫風機電流急劇升高,轉(zhuǎn)速由882 r/min直線下降到750 r/min,甚至613 r/min,進風口負壓由7 200 Pa減小到6 000 Pa左右,負荷電流由正常的185 A瞬間上升至290 A?,F(xiàn)場能夠聽到高溫風機發(fā)出沉悶的響聲,能看到灰塵向高溫風機殼外溢出,數(shù)秒后增濕塔下面的回灰螺旋輸送機向外冒灰。塌料的原因是SP爐灰斗積灰較多,排灰不暢。

中控操作迅速做以下調(diào)整:

(1)為了防止預熱器因塌料造成堵塞,視情況適當減小入窯生料喂料量;

(2)為了防止高溫風機電流長時間超限而跳閘停車,適當關(guān)小其進風口閥門,待塌料結(jié)束后恢復正常;

(3)立刻通知窯頭巡檢人員暫時遠離窯口和篦冷機一段,防止發(fā)生溢出灰塵燒傷事故;

(4)因進磨熱風風量減小,原料立磨應減小喂料量,適當降低選粉機的轉(zhuǎn)速,避免進風減小引起振動值過大而停車。待高溫風機塌料結(jié)束后,及時恢復選粉機的轉(zhuǎn)速,防止出磨生料細度偏粗影響窯的煅燒。

15 紅窯的急救

現(xiàn)象:紅窯是指窯內(nèi)窯皮或耐火磚喪失,而使該處窯筒體直接與熱氣流接觸而發(fā)生筒體被燒紅的現(xiàn)象。2008年10月31日19∶25時窯筒體40 m 處紅窯,筒體掃描溫度顯示為420 ℃。

原因分析:此處耐火磚使用周期已到,因其他備件未到齊暫不停窯換磚;窯速過高,部分窯皮掉落。

補掛措施及相應的操作:

(1)降低窯速:窯速由4.3 r/min降低到2.9 r/min;

(2)降低產(chǎn)量:入窯生料量由425 t/h降至385 t/h;

(3)高溫風機轉(zhuǎn)速控制在860 r/min左右;

(4)掌握好用煤量:窯頭用煤量在11.0~11.4 t/h,分解爐用煤量14.3 t/h左右,分解爐出口溫度控制在860 ℃左右;

(5)窯頭燃燒器進入窯內(nèi)300mm;

(6)現(xiàn)場架一根氣管用壓縮空氣對準暗紅的窯筒體吹冷。

效果:20∶45窯筒體40 m 處紅窯情況明顯好轉(zhuǎn),筒體掃描溫度顯示為387 ℃。22∶10降至365 ℃,23∶00降至330 ℃,現(xiàn)場已看不見紅色。通過采取以上措施,窯筒體40 m 處紅窯現(xiàn)象消失,窯皮補掛結(jié)實,然后逐步提高窯速,當班恢復了正常生產(chǎn)。

16 篦冷機破碎機跳停的處理對策

篦冷機破碎機故障跳停,中控迅速停止篦冷機三段篦床,防止三段上的熟料繼續(xù)向前推將熟料破碎機壓死。接著通知巡檢工檢查,發(fā)現(xiàn)篦冷機破碎機卡有幾塊較大的窯皮?,F(xiàn)場用風鎬和大錘處理。此時減慢二段篦床速度(16次/min→9次/min)和一段篦床速度(12次/min→7次/min)、適當減慢窯速、減小入窯生料投料量。處理15 min后篦冷機正常運行,沒有為此停窯而影響生產(chǎn)。

17 煤磨在選粉機故障下運行

2009年4月13日18∶00時,煤粉倉內(nèi)儲量高,煤磨停機避讓用電高峰期,22∶00時開車,選粉機因電氣故障不能啟動,電氣工作人員檢查30 min無果。考慮到煤粉倉內(nèi)儲量較少,頭倉10 t,尾倉12 t。為了確?;剞D(zhuǎn)窯正常喂煤,中控迅速解除煤磨系統(tǒng)連鎖,改變常規(guī)操作方法,調(diào)節(jié)通風機閥門開度45%→30%,開啟磨機后,降低喂煤量38 t/h→25 t/h,通風機負荷為14 A(正常為18 A),這樣,利用通風機拉風量選粉,既保證了煤粉細度,又確保了回轉(zhuǎn)窯用煤量。運行至23∶00時,選粉機電氣故障排除,煤磨操作系統(tǒng)恢復正常。

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